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大直径钻孔代替横川技术在胡底煤业的研究与应用

来源:本站 发布时间:2022-07-18

大直径钻孔代替横川技术在胡底煤业的研究与应用

姚盼盼,刘伟,张晓铭

(山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司,山西 晋城 048214)

作者简介:姚盼盼(1983-),男,汉族,工程师,硕士。Tel:13152766823

摘要:在胡底煤业1307(上)工作面,试验使用普通钻机施工大直径钻孔埋管抽采上隅角瓦斯,代替联络横川,通过安全性、经济性对比,可作为一种更安全、更经济地治理上隅角瓦斯的工艺。

关键词:上隅角瓦斯;大直径;埋管;联络横川

0 引言

本施工工艺旨在采用大直径钻孔代替施工横川,更安全更经济地治理综采工作面“U”型通风系统上隅角瓦斯。

胡底煤业为煤与瓦斯突出矿井,高瓦斯、高压力条件下瓦斯治理难度较大。1307(上)综采工作面采用“U”型通风系统,13071巷进风,13072巷回风。目前上隅角瓦斯治理主要方法为高位钻孔抽采+采空区埋管抽采。采空区埋管抽采即在回风顺槽相邻巷道13091巷布置φ508 mm抽采管路,通过13072/13091两顺槽之间联络横川埋管抽采空区瓦斯。但该抽采方式需在13072/13091巷之间每隔60 m施工一个联络横川,并对联络横川进行封闭,随采面回采不断启封密闭,开启抽采负压进行抽采。联络横川仅起埋设抽采管路的作用,不作为通风巷道,不仅耗费人力物力,延长采面圈定工期,且存在横川密闭内瓦斯异常、矿压破坏密闭墙体、启封密闭排瓦斯等安全隐患。

针对横川埋管的弊端,研究与应用新的埋管方式:在13072/13091之间施工大直径穿透钻孔,直接埋设抽采管路,代替联络横川。

1 施工工艺

1.1 1307(上)采空区埋管抽采示意

 

1.2 钻孔设计

方位角90°,垂直煤柱施工,倾角0°,孔径480 mm,孔长27 m,孔间距20 m。

 

钻孔设计图

1.3 钻具选择

为减少资金投入,未购买专用的大直径钻孔钻机,试验使用我矿现有的ZDY-4200LXS普通钻机施工,成功施工大直径钻孔。与市面出售的ZDJ10000L等专用的大直径钻孔钻机相比,资金投入少,体积小,施工更灵活便利。有同等或更高能力普通钻机的矿井,均可采用本工艺直接施工大直径钻孔。

其他钻具:φ73 mm 钻杆,φ94 mm、φ240 mm钻头、φ480 mm反向钻头,φ450 mm扇叶型螺旋钻杆。

1.4 成孔工艺

首先使用φ94 mm钻头施工钻孔,成孔后换φ240 mm钻头、φ480 mm反向钻头扩孔,最后使用φ450 mm扇叶型螺旋钻杆清理煤渣。

①为避免直接施工大直径孔轨迹偏移产生废孔,先施工φ94 mm小孔径钻孔,确保按设计位置穿透煤柱后方可扩孔。

②设计加工带导向钻头和扶正器的φ240 mm钻头、480 mm反向钻头逐步扩孔。φ240 mm钻头施工时,钻头前安装φ94 mm导向钻头;施工到位后,在钻孔另一端卸下φ240 mm钻头,安装带有φ240 mm扶正器的φ480 mm钻头反向扩孔。该工艺可防止钻孔轨迹偏移,确保钻孔质量。

      

          φ240 mm+导向钻头                   φ480 mm钻头+φ240 mm扶正器

③φ480 mm钻头扩孔完毕后,使用φ450 mm扇叶型螺旋钻杆进行套孔,清理孔内煤渣,避免煤渣影响埋管。

 

φ450mm扇叶型螺旋钻杆

1.5 埋管工艺

钻孔埋设φ377 mm*6 mm钢管,单管长1 m,敷设完毕后,将管与孔之间的孔隙进行封堵,封堵长度1.5 m,13091侧加装阀门,13072侧加装挡板。钻孔即将进入采空区前取下挡板,根据采面推进情况适时开启阀门进行抽采。

①为避免外法兰额外增加管径、增加埋管阻力,管与管之间采用内法兰进行连接。管两端螺丝固定座采用错位校正装置,使用套管交错安装螺丝,同时可增加整趟管路的平衡性。

 

同一根管路两端法兰螺丝固定座交错布置

②为适应钻孔轨迹微弯曲,埋管单管长度选择1 m,并对管路两端螺丝眼进行设计,一侧螺丝眼为光面,异侧螺丝眼加螺旋丝扣,螺丝安装好后,可有一定活动空间,使整趟管路可微弯曲,避免因钻孔轨迹弯曲而无法埋管。

③管路两端设计30°倒角,两管可进行无缝连接,靠近孔口端为内导角,埋管拉动管路过程中可避免煤粉进入管路。

 

管路两端设计倒角

2 综合比较

2.1 采面圈定工期对比

以单个横川进行对比,横川长度27 m,掘进时间约5.5天,而大直径钻孔施工及埋管可与顺槽掘进平行作业,每个横川可节约5.5天时间,对缓解衔接紧张意义重大。

2.2 资金投入对比

         施工项目

资金投入

横川

大直径钻孔

工程量(m

27

27*3

材料、配件

单价(万元/m

0.16

0.014

合计(万元)

4.32

1.13

人工

班数

16.5

40

每班人数

9

3

总人工数

148.5

120

日工资(元)

200/人班

200/人班

合计(万元)

2.97

2.4

电费

单价(元/度)

0.56

0.56

耗电量(度)

9450

1523

合计(万元)

0.53

0.09

其他消耗

密闭单价(万元/道)

1.79

——

数量

2.6

——

合计

4.65

——

总计

12.47

3.62

备注:矿压破坏密闭,考虑30%修缮费用。

以每60 m施工1个横川或施工3个大直径钻孔为例对比,每个横川可节约资金8.85万元,每个采面以15个横川计算即可节约资金132.75万元。

2.3 安全性对比

与传统的横川埋管抽采相比,无需进行横川封闭,不存在密闭内瓦斯积聚的现象,不存在矿压破坏密闭情况,不存在启封横川密闭排放瓦斯工序,大大提高了安全性。

2.4 抽采效果对比

横川埋管抽采,每60 m施工1个横川,在采面推进至新的横川前,距离上一个横川越远,上一个横川的埋管抽采效果越差。

20 m施工1个大直径钻孔埋管,采面每推进20 m,即可开启新的埋管阀门抽采,抽采连续性显著提高,抽采系统能力充分利用在上隅角附近,抽采效果提升明显。

3 结论

通过试验,成功使用普通钻机施工大直径钻孔直接埋管,代替横川施工,减少横川掘进,节约了非常可观的经济成本,缩短了采面圈定时间,同时避免横川密闭内瓦斯异常、矿压破坏密闭墙体、启封密闭排瓦斯等安全隐患,采用“U”型通风系统、横川埋管抽采上隅角瓦斯的矿井均可推广应用。

参考文献:

[1]邓金凯.综放工作面大直径钻孔后高抽技术应用研讨[J].江西煤炭科技,2018, (01):23-25.

[2]陈殿赋,杨晓东,师泽敏,谷亮鸽.煤矿井下大直径水平钻孔替代瓦斯抽放联巷新工艺[J].煤矿安全,2015,46(03).

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